第135章 NF钢裂了!(4k)
这句话一出,周围的人都很紧张。
高振东倒是不慌不忙:「急什麽,第一炉不出问题才是怪事儿了,具体说说。」
大家一听,对啊,这特麽第一炉啊,那没事儿了。
再说了,在京钢厂这边的试验表明,至少机械和环境耐受性是没问题的,最少第一步已经是成功的了,慌个屁。
这不高主任还在这儿嘛,急什麽。
想到这里,人们不由暗赞,还是高主任沉得住气,战场上下来的人,果然是每临大事有静气。
其实倒不完全是是高振东沉着冷静的原因,而是他知道,这炉钢到了轧制阶段,是一定会出问题的。
精炼后还有几个环节没有加进去,这是高振东故意的。
不是因为高振东要故意藏一手,而是真的一炉钢就达标,那这个事情就不太好解释了。
太神奇不是好事情,适当降低一下人们对自己的期望,不是坏事情。
真的一炉炼成,大家疯狂夸赞,然后戴上一个「高一炉」的外号,看似好事,实则不然。
至于这是不是浪费资源?扯呢,没有高振东,二十年之内想浪费这个资源都没机会,或者说一直耗费资源二十年。
废几炉和废几十年,选一个吧。
再说这也不完全浪费,废钢利旧生产新钢,本来就是常见事情,高振东前世的历史里,在断镍的时候,就是用废钢基本保证含镍钢的生产的。
听见高振东丝毫不慌的语气,第三轧钢厂过来报信的人也平静下来,汇报导:「高主任,初轧胚表面出现裂纹,导致最终的板材成材率很低。」
热塑性有问题?成材率低。
大家放下一点心来,成材率低,说明还是能成材,至少结合京钢厂这边的数据来看,路子方向还是对的。
能一炉钢就炼到这个程度,已经很神奇了好不好。
于是大家都轻松不少,看着高振东。
高振东对三轧厂过来的同志道:「取样品过来了没?」
那位同志点头:「取过来了。」
高振东转头对京钢厂的同志道:「麻烦京钢厂的同志现在带他去试验室,用他带来的样品,做一个X射线微区分析。裂纹内丶非裂纹静态区域丶过渡区域都做一个。结果出来了拿来看看。」
X射线微区分析仪是北边大毛子最先生产的一种用X射线对固体物质微小区域进行成份分析的仪器。虽然还没有日后的EPMA(电子探针X射线显微分析仪)那样把扫描电镜显微成像结合进来,但在这个时候,已经是先进手段了,也有很好的参考作用。
这就是背靠京钢的好处了,在这方面,他们的仪器设备要比第三轧钢厂齐全。
X射线微区分析做完,京钢厂的同志很快就把数据拿来了,高振东自己先看了一遍,然后交给三轧厂和京钢厂的相关技术人员:「大家都看看。」
大家都看了看,都是这个行业的老手了,不至于连数据都看不出一二三来。
等大家看完,高振东笑笑:「大家说说自己的想法吧。」
于是大家三言两语的交流起来。
「一些过渡区的有害元素含量有点高啊。」
「那算啥,你看裂纹部分,那才叫高,你看看这硫和氧。」
「非裂纹静态区域基本上看不见。」
「那看来就是硫和氧惹祸了,再降低就好。」
「再降低?怎麽降?AOD工艺下,现在都万分之一左右了,差点低于检出限,仪器都差点检测不出来了。」
「是有点麻烦,我们想想在氩氧之外,再添加什麽可以把氧和硫脱出来。」
「难,氩氧精炼本来就是要吹氧的。」
大家纷纷出主意,讨论了很久,但是还是没拿出个办法来,一时之间,想不出往氩氧气里添加什麽东西,才能把氧和硫在已经很低的程度上再进一步降低。
大家最后,把眼睛都看向了高振东。
其实要解决这个问题,抛开原理不说,只说办法的话,在工艺过程中要通过两个手段。
一是全程严格控制温度。
二是在出钢的时候添加一点东西。
就这麽简单。
全程控制温度,高振东在一开始做工艺要求的时候,就已经安排了。
而现在高振东要补上的,就是第二块短板。
见大家都在吹炼气体上做文章,高振东笑了:「大家不要老想着吹炼气体的事情啊,脱硫脱氧还可以在精炼后处理的。这样,试试在出钢的时候,添加xx公斤Si-Ca块,随钢流添加xx公斤Fe-B。」
强制脱硫脱氧?
大家想到这里,不由得暗骂自己见了新工艺就走不动道,出钢的时候强制脱氧不是传统手段了?这就给忘记了。
这也是很多搞技术的人的通病,为了技术而技术,看见所谓的高科技走不动道,却把很多实用简单低成本的技术手段扔在一边。
实际上,很多所谓的高科技,就是旧有技术换个壳包装一下。
没办法,不包装一下,扯点高科技,没法讲故事,卖不上价。